中科炼化:保障化工龙头装置安稳高效运行

2月8日,中科炼化乙烯装置现场一片繁忙景象。“现场已确认条件,准备开始在线切换进出料。”内外操作人员对接后,装置现场外操开大石脑油进料手阀,另一外操关小加氢尾油进料手阀,操作平稳有序,裂解炉原料一进一出切换无缝衔接。

中科炼化80万吨/年乙烯装置是厂区内最大的装置,也是化工龙头装置,承接炼油上游部分产品,同时为化工下游装置提供原料,保障炼化一体化流程畅通。

今年以来,中科炼化加强安全管理,抓实“三基”工作,严格执行工艺纪律和操作纪律,持续深入抓优化,突破运行瓶颈,乙烯装置运行水平显著提升。近日,集团公司化工板块比学赶帮超竞赛结果显示,去年中科炼化乙烯装置在指标进步榜中排名第一,摘得指标先进红旗总数排名第二,综合能耗创历史最优水平。

“裂解炉是乙烯装置的能耗大户,提升装置运行水平,要率先向裂解炉开刀。”该装置主管谭伟洪介绍。他们成立技术攻关小组,针对裂解炉疑难杂症,积极探索裂解炉的最优裂解深度,控制裂解炉的排烟温度、氧含量在合理范围之内,同时科学安排各裂解炉烧焦和停炉计划,减少裂解炉切料次数,延长烧焦周期,增加备用炉停炉冷却时间,延长了装置运行周期。单台裂解炉平均运行周期由75天延长到85天,每台裂解炉每年可减少烧焦3次,有效提高乙烯产量。其中,30万吨/年大型气体裂解炉连续安稳运行118天,创国内最大裂解炉运行周期最长纪录。

“压缩机是乙烯装置的心脏,稳定运行尤其重要。”该运行部副经理郑文兢补充说。他们通过开展“先锋机”竞赛评比,加强日常巡检和特护,用好国产化压缩机干气密封系统,保证核心压缩机安全平稳长周期运行。

乙烯装置技术管理人员全面梳理系统运行状态,持续优化装置工艺技术,抓好工艺参数的优化对标。针对裂解炉切换原料时间较长的问题,他们积极优化裂解炉换料操作,实现裂解炉在线对切换料,大大缩短原料换料时间,降低装置能耗物耗损失,年增效超1200万元。开展班组小指标竞赛,激励班组员工每天仔细检查装置各项指标,精心操作,确保装置在最优状态运行。此外,积极推进数字孪生的智能乙烯项目,加快裂解炉节能增效智能控制系统的调试投用,以智能化手段提高装置运行水平。

为确保装置平稳安全生产,他们以“低老坏”问题排查活动为抓手,结合五星班组建设,抓实班组基础管理,在巡检、记录、低标准整治等方面规范工作标准,为装置实现稳产高产奠定了基础。去年,中科炼化乙烯产量达83万吨,超额完成全年产量任务,年产量创开工以来新高。“对标优化无止境。我们今年还要在节能降耗上下功夫,持续优化运行,争当标杆。”郑文兢信心满满地说。(吴金梅 王冰恩)

信息来源:中国石化报
2023-02-20